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數控機床的故障診斷、處理

2022-03-29 11:35:22

數控機床的故障診斷、處理

數控機床,是一種技術含量很高的機、電、儀一體化的高效復雜的自動化機床,機床在運行過程中,零部件不可避免地會發(fā)生不同程度、不同類型的故障,因此,熟悉機械故障的特征,掌握數控機床機械故障診斷的常用方法和手段,對確定故障的原因和排除有著重大的作用。


一、數控機床故障診斷原則與基本要求

1.1排障原則

主要包括以下幾個方面:1)充分調查故障現象,首先對操作者的調查,詳細詢問出現故障的全過程,有些什么現象產生,采取過什么措施等。然后要對現場做細致的勘測;2)查找故障的起因時,思路要開闊,無論是集成電器,還是和機械、液壓,只要有可能引起該故障的原因,都要盡可能全面地列出來。然后進行綜合判斷和優(yōu)化選擇,確定Z有可能產生故障的原因;3)先機械后電氣,先靜態(tài)后動態(tài)原則。在故障檢修之前,首先應注意排除機械性的故障。再在運行狀態(tài)下,進行動態(tài)的觀察、檢驗和測試,查找故障。而對通電后會發(fā)生破壞性故障的,必須先排除危險后,方可通電。


1.2故障診斷要求

除了豐富的專業(yè)知識外,進行數控故障診斷作業(yè)的人員需要具有一定的動手能力和實踐操作經驗,要求工作人員結合實際經驗,善于分析思考,通過對故障機床的實際操作分析故障原因,做到以不變應萬變,達到舉一反三的效果。完備的維修工具及診斷儀表必不可少,常用工具如螺絲刀、鉗子、扳手、電烙鐵等,常用檢測儀表如萬用表、示波器、信號發(fā)生器等。除此以外,工作人員還需要準備好必要的技術資料,如數控機床電器原理圖紙、結構布局圖紙、數控系統參數說明書、維修說明書、安裝、操作、使用說明書等。


二、故障處理的思路

不同數控系統設計思想千差萬異,但無論那種系統,它們的基本原理和構成都是十分相似的。因此在機床出現故障時,要求維修人員必須有清晰的故障處理的思路:調查故障現場,確認故障現象、故障性質,應充分掌握故障信息,做到“多動腦,慎動手”避免故障的擴大化。根據所掌握故障信息明確故障的復雜程度,并列出故障部位的全部疑點。準備必要的技術資料,比如機床說明書,電氣控制原理圖等,以此為基礎分析故障原因,制定排除故障的方案,要求思路開闊,不應將故障局限于機床的某一部分。

在確定故障排除方案后,利用示萬用表、示波器等測量工具,用試驗的方法驗證并檢測故障,逐級定位故障部位,確認出故障屬于電氣故障還是機械故障,是系統性的還是隨機性的,是自身故障還是外部故障等等。故障的排除。通常找到故障原因后問題會馬上迎刃而解。


數控機床


三、故障處理方法及故障舉例

數控機床的數控系統是數控機床的核心所在,它的可靠運行,直接關系到整個設備運行的正常與否。下面總結提煉出一些判斷與排除數控機床故障的方法。


3.1直觀法

例1:一臺德國MAHO公司生產的五軸聯動數控鏜銑床,數控系統為飛利浦系統。在一次傳輸數控程序中,由于處理不當,將CPU板的傳輸接口燒壞。將CPU板拆下,仔細觀察,發(fā)現在RS232接口處有明顯焦糊痕跡。在放大鏡下仔細觀察,將斷線處重新跳接:并更換一塊8255芯片,Z新安裝至機床上,將機床參數輸入,機床恢復正常。該CPU板一直運行至今,運行狀況良好。

3.2自診斷功能分析法

例2:一臺武漢重型機床廠生產的16米大立車,在一次加工過程中突然出現43號報警(PLC未準備好工作)。讀出ISTACK中的故障代碼34,查閱西門子840C診斷手冊,內容為:接口-DMP模塊啟動錯誤。檢查包括手持單元在內的所有DMP模塊,發(fā)現連接地面操縱臺的DMP模塊底板沒有上電。查閱電氣圖紙發(fā)現為之提供電壓的一空氣開關跳閘,將其合上故障消失。

3.3PLC程序分析法

數控機床Z多,Z頻繁的故障就是機床的某些邏輯功能無法實現。此時就需結合電氣原理圖,PLC程序,液壓原理圖等眾多資料進行分析,找出故障所在的原因,對其部件進行維修或者更換,使數控機床恢復正常的工作。

例3:還是上文所說的武漢重型機床廠生產的16米大立車,在使用過程中突然發(fā)現X軸同油槽大量往外溢油。檢查同油線路并沒有發(fā)現堵塞現象,查閱電氣原理圖發(fā)現供油的只有X軸定時潤滑和定程潤滑兩項。用編成器PG720現場實時監(jiān)控,在PB10中發(fā)現控制中間繼電器9KY50的輸出點Q11.4程序如下:

PB1O段5

AT40:裝載T40

LKT030.3;設置T40的時間為300秒

SET41;加載至T41

ANT41;裝載T41

LKT002.2:設置T41的時間為2秒

SET40;加載至T40

CDB32;調用DB32塊

A(0D0.10;X軸正向運動信號0D0.11;X軸負向運動信號)

AT40;翻轉控制

0T38;上電控制加油潤滑=Q11.4;控制9KY50繼電器

此處的PLC控制的含義就足在X軸運動時,利用T40和T41所沒置的翻轉時問對輸出Q11.4進行控制已達到定時潤滑的效果。監(jiān)控PLC狀態(tài)發(fā)現邏輯運轉正常,監(jiān)控9KY50發(fā)現完全按照PLC程序控制進行輸出,再檢查液壓電磁閥發(fā)現無論PLC有無輸出電磁閥都處于常通狀態(tài),也就足說任何時候都打油。拆下9KY50,用萬用表測量,發(fā)現常開觸點粘連,更換新的中間繼電器,故障排除。

3.4替換法

例4:一臺德國溫加登公司生產的500噸程控沖床,裝有電子凸輪控制器。在一次使用過程中電子凸輪控制器報警,內容為系統故障,致使整個機床癱瘓。將電子凸輪器拆下,發(fā)現其本身具有兩塊一樣的電路板,且一塊電路板上報警紅色LED指示燈亮,另一塊完全正常,對調后故障發(fā)生轉移,證明其中一塊硬件有故障,將兩塊板同時拆下發(fā)現共有8塊可拔插的芯片,對調其中的四塊,再次進行比較,故障現象沒有發(fā)生轉移,再對調剩余的二塊芯片,故障現象發(fā)生轉移,至此下去找出有問題的芯片。但由于此芯片為EPROM片,將好的EPROM片中的程序利用寫片機寫入所購買的同類型EPROM片,安裝后,故障現象消失。此次故障的排除完全使用的是替換法,逐步縮小故障的范圍,找出故障原因并加以排除。


四、故障排除的確認及善后工作

故障排除以后,維修工作還不能算完成,尚需從技術與管理兩方面分析故障產生的深層次原因,采取適當措施避免故障再次發(fā)生。必要時可根據現場條件使用成熟技術對設備進行改造與改進。

一段時間后,詢問一下操作工機床的運行狀況,并再次對故障點進行全面檢查。Z后做維修記錄,詳細記錄維修的整個過程,包括維修時間、更換件型號規(guī)格及故障原因分析等。從排除故障過程中發(fā)現自己欠缺的知識,制定學習計劃,Z終充實自己。


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